创新工艺,凝结匠心,引进国外的先进数控切割设备,保证后期焊接和装备质量, 目前公司板材的下料数控率达到了80%以上, 并进行了大规模焊接和装配的工艺革命,采用机械自动焊接,实现装配模具化,逐步减少划线装配的传统加工手段,消灭了划线差错, 同时公司引用先进的计量检测设备也为制造出优质的产品提供了有力的保障。
中正SHL型散装锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉。锅炉由前、后、左、右水冷壁组成的炉膛和由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体,尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为鳞片式炉排,无级调速控制,散装出厂,现场组装砌筑。
循环流化床锅炉存在的问题经过二十余年不断深入的研究、实践和改进我国的循环流化床锅炉虽然已经稳步发展阶段早期普遍存在的磨损、结渣、出力不足等问题现在已经基本得到解决。但是随着锅炉自身的发展以及锅炉容量的增大用户对锅炉的可靠性、可控性、自动化程度等要求越来越高同时也出现了一些新的问题。循环流化床锅炉自身的缺点有①N2O排放较高。流化床燃烧技术可以有效地抑制NOx、SO2的排放,但是又产生了另一个环境问题即N2O的排放问题。N2O俗称笑气是一种对大气臭氧层有着非常强的破坏性的有害气体同时具有干扰人的神经系统的作用。近年来的一系列研究结果表明流化床低温燃烧是产生N2O的最大污染源。因此控制循环流化床锅炉氮氧化物的排放必须同时考虑到N2O。②厂用电率高。由于循环流化床锅炉独有的布风板、分离器结构和炉内料层的存在烟风阻力比煤粉炉大得多通风电耗也相对较高。因此一般认为循环流化床锅炉厂用电率比煤粉炉高。
采暖通风空调系统设计要求电厂位于集中采暖区全厂各辅助及附属生产建筑物冬季设置110/70℃热水集中采暖系统采暖热源来自采暖加热站各建筑物室内采暖系统采用双管上供下回式供、回水总管与热网直接连接换热设备选用钢制散热器或铝合金散热器散热器尽量布置在外墙窗下。水处理车间等高大建筑当散热器布置困难或散热量不足时采用暖风机补充散热量。水处理车间采用自然通风。水泵房及风机间采用自然进风机械排风通风换气量按有效排除室内余热余湿计算。控制室、精密仪器室及微机室采用风冷分体式空调机维持夏季室内温度26~28℃。为了排除室内有害气体化学加药间、酸碱计量间、药品库等设计有自然进风、机械排风系统通风量均按换气次数不少于15次/时计算确定。上述各房间的排风设备采100万吨/年电石项目动力站工程锅炉补给水处理系统EPC技术规范书XXXX水处理工程有限公司用防腐轴流风机通风管道及附件均采用防腐材料制作。水分析室、煤分析室、油分析室、运行化验室设计有自然进风、机械排风系统通风量按房间换气次数不少于6次/时计算。水分析室、煤分析室、油分析室另设计有通风柜用于实验时的排风通风设备及管道均采用防腐材料制作风机及电动机均采用防爆型且电机与风机直接连接。量热室室、加热室设计有自然进风、机械排风系统。化水配电室采用自然进风机械排风的通风方式来排除室内余热其通风量按有效排除室内余热量和通风换气量不少于12次时计算并取最大值排热通风机兼作事故排风用排风采用轴流风机。火灾时风机电源自动切断以防止火灾蔓延,安庆4T燃油锅炉。
锅炉充压防腐法若停用时间在2—3天以内可采用充压方法。停炉后自然降压连排可暂不解列)。当锅炉压力降至5.8MPa时联系化学化验水质若水质不合格应进行换水待炉水合格后关闭定排一、二次门及总门解列连排。锅炉压力在0.5MPa以前炉水必须合可格。当锅炉压力0.5MPa以上过热器管壁温度200℃以下时可向炉内上水进行充压。防腐压力一般保持在2.0Mpa3.0MPa最高不超过5.8MPa最低不低于0.5MPa。因某种原因压力降至0.5MPa以下压力到零)时必须重新点火升压至4.0MPa后按上述规定重新。充压后做好记录通知化学化验溶解氧。锅炉运行的调整循环流化床锅炉与常规煤粉锅炉不但在结构上有所不同而且在其燃烧方式和调节手段也有自身的特点。循环流化床锅炉正常运行调整的主要参数除了汽温、汽压、炉膛负压之外还应重点监视床温、床层压力、床层密度、旋风分离器灰温、旋风分离器料层高度、冷渣器选择仓及各冷却仓的风室风压、布风板压力、渣温、排渣温度等。循环流化床锅炉调整的任务保持锅炉的蒸发量符合规定的负荷曲线均衡进水保持正常水位保证蒸汽品质合格维持正常的床温、床压和汽温、汽压控制SO2、NOx排放量在规定范围内保证锅炉运行的安全性及经济性,安庆4T燃油锅炉。
炉墙由于采用膜式水冷壁炉膛部分采用敷管轻型炉墙旋风分离器、斜烟道、炉顶和尾部烟道用耐火砖或耐火混凝土和保温层砌成其重量分别通过钢架传到基础。考虑到炉墙受热后的膨胀对于炉墙面积较大的部分及其接合处设有膨胀缝为了保证炉墙金属及浇注料安全运行炉墙升温和降温速度应控制在每小时100-150℃之间。
中正锅炉始终坚持为用户提供,方便节能的科技创新理念,愿与更多有科技需求的企业携手,为重返蓝天碧水而努力,安庆4T燃油锅炉。